到今年6月,寶鋼廠區裏的 2號特大型高爐已經成功服役 15年,成為全國當之無愧的“老壽星”。寶鋼分公司煉鐵廠廠長助理、高級工程師張龍來笑了笑: 2號高爐在 3年至 5年前就該“退休”,可在寶鋼科技人員的照顧下,依然“老當益壯”。“要知道,增壽 3年,它為公司節約成本、創造效益達到 3.5億元,相當於每年省下 1億元以上。”
為何要讓高爐長壽?原因很簡單,即新建高爐投資巨大。寶鋼現有四座高爐的容積都在 4000立方米以上,每座投資在 20億元左右;同時,新建高爐達到最佳效率也是有週期性的,讓現有高爐長時間穩定運行,有利於原材料、燃料的節約。如此一來,“如何讓高爐益壽延年”,便成為全球鋼鐵企業共同研究的課題。
“高爐,就像一個人,要吃飯、要消化,還要精心護理。”張龍來告訴記者,寶鋼能讓高爐長壽,其實與讓人長壽是一個道理———就是保持良好的“新陳代謝”。
防止“病從口入”,是讓高爐長壽的第一環。鹼金屬和鋅是高爐的“病菌”,常常在高爐內壁富集起來,産生危害。寶鋼科研人員通過對原燃料的分析發現,鹼金屬“藏”在南非鐵礦石內,鋅則主要來自於燒結礦。為了在使用源頭上減少這兩類“病菌”,他們建立起有害元素的系統管理體系,用計算機系統程序收集、匯總各種原燃料有害元素數據,有效地控制了鹼金屬和鋅的入爐量。近幾年來,鋅等有害物質的入爐量大約下降了 1/3。
“消化不良”也是高爐常碰到的毛病。每次,裝入高爐頂部的鐵礦石、焦炭等原料與從風口噴入的煤粉在爐內交匯,要讓它們高效反應不是一件容易事,一不小心就可能“消化不良”。
張龍來介紹, 2號高爐在 1994年到 1996年期間,多次出現過消化不良的現象,一段時間“身體不佳”。為此,寶鋼科研人員積極應對,提高噴煤粉時的風量和富氧率,促進煤粉利用和充分燃燒,從而短時間內解決了“消化不良”問題,並摸索出一整套調整合理煤氣流分佈和控制好爐體熱負荷的好方法。
此外,還要實行“定期體檢”。寶鋼建立起高爐“機體狀態評估”機制,每隔半年就通過對日常數據的分析,跟蹤高爐運行狀況,及時發現存在的毛病;同時,寶鋼還開展了高爐爐體維護技術、優化高爐冷卻制度等研究。 10多年來,在高爐長壽技術方面,寶鋼先後産生 14項專利,形成 28項技術秘密。
可喜的是, 2號高爐的養生之道,已經被 3號、 4號高爐充分借鑒了。張龍來告訴記者, 3號高爐到今年已經服役了 12個年頭,達到設計年限。但從目前來看,它起碼可以工作到 2010年,達到 16年的壽命;而去年剛剛投産的 4號高爐的壽命目標將是 18年。(記者 丁波)